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江苏玻璃钢工艺品专业厂家

发布日期:2020/6/4 20:46:59 浏览:254

来源时间为:2020-05-29

你知道SMC工艺中出现这些缺陷的原因吗?

SMC特点:

1.轻质高强

2.实现轻量化目标

3.实现节能目标

4.良好的抗冲吸能性

产品设计自由度大:

1.实现产品的流线型设计

2.通过后粘接技术实现中空结构的成型

3.减轻产品重量

4.材料流动性好,可实现复杂结构的成型

5.筋、台结构的一次成型

6.预埋件的成型

7.抽芯结构的实现

可实现轿车级表面质量水平

1.可实现SMC部件之间或SMC部件和金属件之间的粘接

2.可实现随车身进行高温烤漆

3.线胀系数非常低

低的热导率和良好耐腐性

1.隔热

2.隔音

3.减震

4.耐腐蚀

重量减轻,设计灵活,功能组合,总成本降低,次性成型,单件产品成型周期一般为为3~5min;,产品质量稳定性好,尺寸精度高;,操作环境清洁、安全;产品易于进行后续加工、装配与处理。

产品开发周期一般为3~5个月;一次性投资较大;适于2~5万件/年的需求量

SMC配方设计

SMC的配方一般可分为三种基本类型:

1.标准(或基本)的SMC配方

2.特殊性能要求的SMC配方

3.根据制品应用要求配制的SMC配方

不同材料性能的配方特点:

耐水煮型

阻燃型

A级表面型

高强型

低密度型等

缺料

缺料是指SMC模压成型件没完全充满,其产生部位多集中在SMC制品的边缘,尤其是边角的根部和顶部。

原因分析:1.放料量少,2.SMC材料流动性差3.设备压力不充足4.固化太快。

产生机理及对策:

1.SMC材料受热塑化后,熔融粘度大,在交联固化反应完成前,没有足够的时间,压力,和体积使融体充满模腔。

2.SMC模压料存放时间过长,苯乙烯挥发过多,造成SMC模压料的流动性能明显降低。

3.树脂糊未浸透纤维。成型时树脂糊不能带动纤维流动而造成缺料。由上述原因所引起的缺料,最直接的解决方法是切料时剔除这些模压料。

4.加料量不足引起缺料。解决方法是适当增大加料量。

5.模压料中裹有过多的空气及大量挥发物。解决方法有,适当增加排气次数;适当加大加料面积嗝一定时间清理模具;适当增大成型压力。

6.加压过迟,模压料在充满模腔前已完成交联固化。7.模温过高,交联固化反应提前,应适当降温。

模拟w05交流串5051断路器起动合闸时,线路保护动作后防重合逻辑验证。试验2:模拟w13交流串50b1断路器起动合闸时,断路器保护动作后防重合逻辑验证。试验3:模拟1#站用变低压侧310断路器起动合闸时,断路器保护动作后防重合逻辑验证。试验4:模拟交流滤波器场第4大组第1小组5641断路器起动合闸时,交流滤波器保护动作后防重合逻辑验证。以上4种试验的断路器保护动作结果波形分别如图7至图10所示。在试验1中,运行人员下发合闸命令后,5051断路器由分位状态转为合位状态,线路保护动作,5051断路器由合位状态转为分位状态,之后没有出现合位状态。在示波器中抓取波形。交流站控主机下发断路器合闸命令,命令持续时间为150ms,且只有一次,保护动作的过程中合闸命令脉冲也始终保持高电平,需要说明的是,由于第5串配置有同期功能。

测控装置将接收1s的脉冲命令转换为150ms左右的脉冲命令开出。在外置故障录波的波形中,5051断路器状态由合位转为分位,之后没有出现合位,动作正确,试验成功。运行人员下发合闸命令后,断路器由分位状态转为合位状态,断路器本体保护动作跳闸后,断路器由合位状态转为分位状态,之后没有出现合位状态。在示波器中抓取波形,后台下发断路器合闸命令无变位,命令持续时间为1s,且只有一次,跳闸过程中合闸命令脉冲也始终保持高电平。

使树脂和纤维同时充满模腔的各个部位。模压化粪池。两种化粪池生产工艺虽然有很大的相似性,但是生产的产品和工艺要求却有着非常大的不同,以下我们简单介绍一下!模具状态不同,注塑塑料化粪池是把熔体注射进行闭合状态的模具内,加热成型后再冷却脱模;而玻璃钢模压化粪池是打开状态的开腔置入原料,通过加热加压后成型后再脱模,模具的使用方法不同;模压化粪池加工设备。注塑塑料化粪池的模具拥有浇注系统,熔体是由浇注系统进入模腔内的;而玻璃钢模压化粪池模具没有浇注系统,原料由模具打开后注入再合模加压成型,不需要多余的流通通道;排气方式不同,玻璃钢模压化粪池因为合模时就拥有排气动作,故一般不需要外加排气系统;而注塑塑料化粪池由于腔内的气体不易被排出,所以需要另外加设排气槽进行排气;注塑化粪池加工。

国外企业SMC材料轻量化研究领先,量产产品相对密度比重达1.2。美国大陆结构塑料公司(CSP)推出的TCAUltraLite型号材料采用玻化微珠来替代部分碳酸钙填料,从而使材料的密度更轻。其产品密度从早期的1.9比重提升至2014的1.6,2016年又提升至1.2,目前主要供给雪佛兰汽车装备,替代了黄貂鱼轿跑(Corvette)的21个车身面板组件,包括门、甲板盖、四分之一面板和挡泥板,它们都是由TCAUltraLite模压而成,共减轻了9kg的车身重量。它还降低了整车的生产成本,所有SMC替代材料的加工成本比冲压钢或铝的成本低50~70;AOC、AshlandSpecialtychemical和A.Schulman等企业也已公布了比重为1.2或更轻的SMC产品,供应世界各大车企.国内外部分SMC材料生产企业和研究机构。

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