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【齐鲁大工匠】温广勇:拉丝机的“活字典”

发布日期:2022/7/10 7:50:35 浏览:210

齐鲁网·闪电新闻5月3日讯他是一名平凡的中专生,但由他设计改造的拉丝机生产出的玻璃纤维,却被广泛应用于航空航天等高科技领域。一起来认识这位“齐鲁大工匠”温广勇。

在泰山玻璃纤维满庄生产基地,1000多台拉丝机正在24小时不间断工作,它们是生产玻璃纤维的核心设备,温广勇是这些设备的总管家。

“这就是我们的玻璃纤维产品,这一束有4800根,其中每一根的直径相当于头发丝的八分之一到二十分之一,所以对生产设备的精度要求非常高。”泰山玻纤设备动力部部长温广勇介绍说。

长期以来,生产玻纤的高端设备一直被国外垄断。自2012年起,泰安玻纤从德国、日本进口了上千台国际顶级拉丝设备,花费近3亿元。

温广勇说:“这本就是随着设备来的,唯一的一份图纸,而且是全英文的,只能通过一些专业的书籍去查找这些英文单词。”

面对生僻的文字、加密的程序,拉丝机的维修保养工作异常艰难。设备出故障,温广勇只能带领团队摸索着更换零件。

泰山玻纤电气维修高级工李宁说:“当时有很多人在背后议论,这些维修工都是些换件工,听到这些话心理非常不舒服。”

解决问题的唯一途径就是掌握拉丝机的控制程序,可对于这部分核心技术,国外厂商始终拒绝提供。

温广勇说:“我们不能老是让国外的设备牵着我们的鼻子走。2015年左右停了一批设备,就想在那个基础上把我们的一些经验转化为自己的一套程序,搭在上面看看能不能运行起来。”

借助旧设备下线的机会,温广勇带领团队将机器拆分,对各部件进行重新设计、器件重新选型,从控制原理到控制流程,经过近两年探索,团队重新设计的拉丝机系统控制程序终于迎来第一次上线运行。但四个小时后,设备突然报警,随之而来的就是生产中断。

泰山玻纤电气维修技师毛成伟说:“温部长牵头一起攻关,发现一个轴的参数,小数点后第四位设置不合理,我们就及时地修正过来。”

难关攻克,温广勇带领团队通过旧设备的转型升级再利用,为企业节省了4000多万元。

温广勇说:“通过坚持对技术的创新、对工艺的追求、对行业的深耕,我们中国生产的玻璃纤维一定可以领跑国际市场,让‘中国制造’变成‘中国精造’。”

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